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  • 第1题:

    简述104分配阀主阀全缓解试验过程。


    正确答案: 全缓解试验:
    待工作风缸和副风缸充至定压后,手把置于5位,当容积风缸压力平衡时,手把置于1位。
    1)容积风缸压力由400Kpa降至40Kpa的时间:新品为1.5—7秒、洗检及修理品4.5—8秒。
    2)制动缸压力应随容积风缸压力下降,两者间压力差不超25Kpa。

  • 第2题:

    104分配阀主阀在试验台上初充风试验时,工作风缸压力由0充至580kpa的时间规定多少?


    正确答案:工作风缸压力由0充至580kpa的时间为60-90s。

  • 第3题:

    104分配阀充气时,紧急阀排气口漏泄的原因是什么?


    正确答案: (1)放风阀漏泄;
    (2)放风阀导向杆卡住;
    (3)放风阀导向杆0形密封圈漏泄。

  • 第4题:

    104分配阀紧急阀在试验台上紧急灵敏度差的原因是什么?


    正确答案: (1)逆流限孔Ⅲ过大;
    (2)紧急活塞阻力大;
    (3)安定弹簧或放风阀弹簧过强;
    (4)紧急活塞漏泄(紧急膜板穿孔或紧急活塞0形密封圈漏泄)。

  • 第5题:

    104分配阀紧急阀在试验台上做紧急灵敏度试验时,有何规定?


    正确答案:紧急室充至定压后,手把置八位,列车管减压100kpa以前,应发生列车管紧急排风作用。

  • 第6题:

    104分配阀紧急阀在试验台上试验时,紧急室压力由0充至580kpa的时间规定为多少?


    正确答案:紧急室压力由0充至580kpa的时间为40-60s。

  • 第7题:

    104分配阀主阀在试验台上不制动或制动灵敏度差的原因是什么?


    正确答案: (1)充气止回阀漏泄;
    (2)滑阀充气限制孔g1过大;
    (3)主活塞漏泄(主活塞膜板穿孔或主活塞0形密封圈漏泄);
    (4)作用部阻抗大(主活塞杆与滑阀别劲或主活塞杆与滑阀套别劲)。

  • 第8题:

    104型分配阀在运用中产生自然缓解的原因是什么?


    正确答案: (1)当工作风缸系统的各连接处、缓解阀和塞门发生漏泄时,能产生制动机自然。
    (2)充气止回阀开胶而造成自然缓解现象。当止回阀开胶后,特别是在减压量较大时,引起副风缸压力空气向制动管逆流,导致制动管增压而产生自然缓解。

  • 第9题:

    104分配阀主阀紧急制动位漏泄试验过程。


    正确答案: 紧急制动位漏泄试验:
    待工作风缸和副风缸充至定压后,手把在一位至八位来回移动2—3次,手把置于三位,开风门14,排尽制动管余风,用肥皂水检查各结合部,不得漏泄。
    1)用漏泄指示器测大、小排气口,由二格升至三格时间不少于10秒。
    2)关风门14手把二位,制动管压力升40Kpa后,置三位。开风门10,当副风缸压力达580Kpa后,关风门10,待定压后关风门。制动管在10秒内不得上升(新品)15Kpa,修理品或洗检品不得上升20Kpa。
    3)局减阀盖小孔处涂以肥皂水,不得漏泄,试验完毕关风门4,手把置于一位。

  • 第10题:

    104型分配阀主阀试验准备过程。


    正确答案:准备:开控制阀K1,主阀卡紧在安装座上,总风源压力650Kpa以上,调压阀压力600Kpa,限压阀调到50Kpa,开风门1、4、5、6、7、8,关其它风门。

  • 第11题:

    在试验台上104型分配阀制动灵敏度试验时,不制动是由于()、主活塞滑阀阻力过大等原因造成的。

    • A、主活塞上下活塞之间的密封圈漏泄或主活塞模板漏泄
    • B、节制阀漏泄
    • C、滑阀气孔堵塞
    • D、充气止回阀漏泄

    正确答案:A

  • 第12题:

    单选题
    在试验台上104型分配阀制动灵敏度试验时,不制动是由于()、主活塞滑阀阻力过大等原因造成的。
    A

    主活塞上下活塞之间的密封圈漏泄或主活塞模板漏泄

    B

    节制阀漏泄

    C

    滑阀气孔堵塞

    D

    充气止回阀漏泄


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    简述104分配阀主阀局减阀试验过程。


    正确答案: 局减阀试验:
    待工作风缸和副风缸充至定压后,关风门7,堵住大排气口,手把于4位,当制动管压力上升时,手把于3位,关风门8,待20秒后开风门8和18,当制动管压力开始下降时关风门18。
    1)局减阀关闭压力应为50—70KPa
    2)制动缸压力上升在20秒内不超10Kpa。
    3)局减阀开放压力不得不少于20Kpa,手把一位,卸下排气口堵,开风门7。

  • 第14题:

    104分配阀主阀在试验台上缓解慢或不缓解的原因是什么?


    正确答案: (1)主活塞漏泄(主活塞膜板穿孔或主活塞0形密封圈漏泄);
    (2)活塞和滑阀阻力大;
    (3)均衡阀脱胶;
    (4)均衡活塞膜板穿孔。

  • 第15题:

    104分配阀紧急阀在试验台上充气慢的原因是什么?


    正确答案: (1)紧急室充气限孔Ⅳ堵塞;
    (2)紧急阀上盖漏泄。

  • 第16题:

    104分配阀主阀在试验台上自然缓解的原因是什么? 


    正确答案: (1)充气止回阀漏泄;
    (2)滑阀、节制阀漏泄;
    (3)充气膜板密封边漏泄;
    (4)增压阀盖或增压阀杆密封圈漏泄。

  • 第17题:

    104分配阀紧急阀在试验台上试验做安定试验时,有何规定?


    正确答案:紧急室充至定压后,手把置六位减压200kpa后移置三位。紧急室压力应尾随列车管压力同时下降,不得发生紧急排风作用。

  • 第18题:

    104分配阀主阀在试验台上局减室排气口(缩孔堵Ⅰ)漏泄的原因是什么?


    正确答案:滑阀、节制阀与阀座接触不良。

  • 第19题:

    104分配阀的制动稳定性指的是什么?


    正确答案:104型分配阀的制动稳定性是指列车管在有缓慢自然漏泄时,活塞不应移动,漏泄量规定为40kqa。即自然漏泄在每分钟不超过40kqa时,制动机不应发生制动作用。

  • 第20题:

    104分配阀主阀稳定试验过程。


    正确答案: 稳定试验
    待工作风缸和副风缸充至定压后,置于手把三位,开风门14A,制动管减压50Kpa后,关风门14A,制动管减压50Kpa以前,不得发生局减和制动作用。

  • 第21题:

    简述104分配阀主阀制动和缓解灵敏度试验过程。


    正确答案: 制动和缓解灵敏度试验:
    待工作风缸和副风缸充至定压后,手把于4位减压40Kpa,移至3位保压1分钟,置于二位缓解。
    1)制动灵敏度:应在制动管减压20Kpa前,发生局减作用,减压40Kpa前发生制动作用。
    2)手把移三位到局减室排气终了时间:新品不超10秒,洗检及修理品不超15秒。
    3)保压位漏泄试验:保压1分钟,不得发生自然缓解。关风门7,容积风缸风压上升在10秒内不超(新品)10Kpa,修理品及洗检20Kpa,试验完毕关风门7。
    4)缓解灵每度:手把置于二位,小排气口开始排气,排气时间:新品为15秒,洗检及修理品为15秒。

  • 第22题:

    104分配阀运用中缓解不良有哪几种情况?原因是什么?如何处理?


    正确答案: 产生缓解不良的情况、原因及处理方法如下:
    (1)均衡阀开胶,将均衡活塞杆排气口堵塞,使制动缸压力空气不能排出于大气中,造成不缓解;
    (2)主活塞漏泄或膜板穿孔后,在充气缓解时工作风缸充气过快,在主活塞两侧不易建立使作用部达到缓解位的压差,从而影响缓解作用;
    (3)均衡膜板穿孔造成的不缓解,主要是由于穿孔后在均衡活塞两侧建立不起缓解压差,所以作用部缓解而制动缸不缓解。处理的方法就是:根据上述三个方面,找出造成不缓解的原因,分别采取更换膜板、检查清扫等措施加以解决。
    此外,由于大滤尘网缺乏清洗而堵塞时也可能引起不缓解,故应及时清洗大滤尘网。

  • 第23题:

    问答题
    104分配阀运用中缓解不良有哪几种情况?原因是什么?如何处理?

    正确答案: 产生缓解不良的情况、原因及处理方法如下:
    (1)均衡阀开胶,将均衡活塞杆排气口堵塞,使制动缸压力空气不能排出于大气中,造成不缓解;
    (2)主活塞漏泄或膜板穿孔后,在充气缓解时工作风缸充气过快,在主活塞两侧不易建立使作用部达到缓解位的压差,从而影响缓解作用;
    (3)均衡膜板穿孔造成的不缓解,主要是由于穿孔后在均衡活塞两侧建立不起缓解压差,所以作用部缓解而制动缸不缓解。处理的方法就是:根据上述三个方面,找出造成不缓解的原因,分别采取更换膜板、检查清扫等措施加以解决。
    此外,由于大滤尘网缺乏清洗而堵塞时也可能引起不缓解,故应及时清洗大滤尘网。
    解析: 暂无解析